钻井技术员实习总结
我叫某某,今年**岁,现任**实习技术员,一年以来坚持按照中原石油工程公司“战疫情、抓生产,夺取双胜利”和“四提”活动要求,针对生产实际,2020年工作总结如下:
一、工作量完成情况
**队承钻阳**平台四口井,完钻三口,正在作业阳**井一口(阳**井已完成取心作业。全年累计进尺16327m,纯钻时间2468.5,全年平均机械钻速6.28m/h
**井连续取芯5次,井段4047.56m~4136.00m,总进尺88.44m,总芯长88.22m,平均收获率99.75%
二、工作中的亮点
针对该区块栖霞组易漏失的特点,提前制定技术措施,从操作和工艺上加强指导,在阳**平台施工中,均成功穿越栖霞组,没有发生一次漏失。针对须家河高研磨、可钻性差特点,开展钻头、井下工具优选,一趟钻钻穿须家河组,创同期该区块须家河组单只钻头单趟钻进尺最高纪录,三开井段三趟钻完成进尺实现钻速领先、效益提升的目标。
阳**井四开水平段最后一趟钻使用一只钻头(**产,型号:**),在钻进中进入五峰组168米情况下,累计进尺达到467m,平均机械钻速7.2m/h,纯钻时间106h,钻头出井新度90%,较原旋导捆绑服务钻头(型号:Z5**,平均进尺325米,平均机械钻速4m/h)寿命及机械钻速大幅提高。全井平均机械钻速6.74m/h,箱体钻遇率100%。垂深同比增300~400m,施工温度升高10℃以上,为4100m以上垂深及箱体含铁量高、相距500m的**平台后续12口井四开施工提供了经验。
应用“高压喷射钻井”技术,在“百日攻坚创效”期间,完成进尺5060m,较计划进尺超额完成177m,进程完成率103.62%
三、工作中问题分析及改进措施
**井钻进至井深2815m,由于钻时慢,起钻更换钻具组合及钻头后进行下钻作业。下钻至井深2009m遇阻,接顶驱开泵划眼至井深2180m正常下钻,下至井深2503m再次遇阻,接顶驱开泵划眼至井深2670m,期间划眼困难,扭矩波动大,时有憋停现象。划眼期间振动筛处有掉块返出,大小均为5cm-2cm薄片,棱角明显。
原因分析:1、由于改变钻具组合结构,上扶正器由之前φ290mm调整至φ304mm,增加了钻具刚性。2、起钻时本只钻头由1824m处下入后钻进至2815m,单只进尺991m,期间未进行短起下作业,未能及时修正井壁。3、划眼井段岩性为膏岩、泥岩,钻井周期长发生缩径。4.、本井三开钻进期间,钻井液泵未能发挥最大功效。临井钻进时,嘉陵江以上地层钻进排量达60L/s,以下地层钻进排量达55L/s。本井由于钻井液泵维修频繁,每班都要进行泵配更换,尤其是上、排水密封垫,损耗较快。本井嘉陵江组以上地层排量55L/s,嘉陵江组以下地层排量49-50L/s。本区块井径扩大率较低,钻进排量不足,井径扩大率更小。
改进措施:1. 根据地层井斜及方位变化,扶正器大小无法进行改变,钻进期间每钻进500m进行短程起下钻作业,及时修复井壁,2.做好钻井液泵的维修保养,保证钻进期间排量,增加井径扩大率,在更换大扶正器时能有效通过。
**井钻进至井深2586m泵压下降1MPa,排除地面原因,决定起钻检查钻具,起出钻具扶正器与配合接头台阶面刺漏,更换钻具继续下钻,钻进至井深2613m泵压下降1.5MPa,排除地面原因,决定起钻检查钻具,出井单流阀刺漏(本趟入井全新单流阀,检查完好,检查报告齐全)。
原因分析:1.钻井液体系为水基钻井液,起出钻具钻井液固化在丝扣,未能清理丝扣进行上扣作业。2.对入井钻具未能仔细排查,对有检查报告过于相信。3.未能加强培训小班人员,个别人员对钻具台阶面的认知不足,不能有效清理台阶面。
改进措施:1.加强人员培训,对上扣工具仔细检查,清理干净,并且上够扭矩检查钻具上扣情况2.到井工具仔细检查,3时刻记录好泵压,扭矩等钻井参数,及时判断参数变化并找到原因,未能及时找到原因不得继续钻进。
四、下步工作计划和建议
1、在凉高山组,自流井组掉块严重,易造成卡钻,因此在钻开凉高山组前,调整钻井液性能,稳定井壁。
2、三开须家河组研磨性高,对钻头损害较快,建议使用江钻型号为**T钻头,钻具组合:江钻PDC钻头+244mm单扶弯7头螺杆1.25°+单流阀+配合接头+306mm扶正器+配合接头+水力加压器+8”钻铤*6+配合接头+5”1/2加重钻杆+5”1/2钻杆,钻进过程中前期控制钻压保护钻头,后期加大钻压能够实现一趟穿须家河。
3、本区块地层温度高,配合使用地面降温系统,同时调整钻井液粘度,能有效降低井底温度,增加仪器寿命。
4、水平段建议使用5刀双排齿钻头进行钻进,相比锥尖齿钻头钻时较快且稳定,减少井底震动对旋导工具的损坏,时刻关注伽马值变化,避免龙1-1一小层,二小层穿层,穿层对钻头损坏较大,减少钻头使用寿命,长时间在夹层钻进,有掉复合片风险。
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